金秋季節(jié),蒙娜麗莎集團清蒙公司頻傳佳音:在各級領(lǐng)導(dǎo)、全體員工的共同努力下,清蒙2016年7月份、8月份5條窯產(chǎn)量、收成率、優(yōu)等率再創(chuàng)佳績,其中7月份優(yōu)等率達到95.56%的歷史新高;此外,清蒙生產(chǎn)基地努力踐行集團“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”的內(nèi)涵,在節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)上狠下功夫,在總經(jīng)理鄧愛忠的帶領(lǐng)下,打出了一組華麗的組合拳。
清蒙原料車間、技術(shù)部、設(shè)備部、采購部等多個部門經(jīng)過長時間摸索、試產(chǎn),原料車間球磨機采用中高鋁球石代替原來的中鋁球石,不但降低了球石使用成本,而且通過調(diào)整不同直徑球石比例,降低了單球球磨時間,使球磨時間由原來的15小時降到12-13小時;加上球磨電機采用YE-3新型節(jié)能電機、節(jié)能裝置等手段,按今年5至8月份生產(chǎn)穩(wěn)定數(shù)據(jù)平均計算,原料車間干粉生產(chǎn)電耗從原來的53KW/噸下降到41KW/噸左右,按每月生產(chǎn)36000噸粉料,每度電0.7元計算,全年生產(chǎn)11個月可節(jié)省近33萬元。
過去,原料車間每個班都要沖洗滾筒篩、振篩、管道,由此產(chǎn)生的大量泥漿、污水,經(jīng)車間水溝流到沉淀池沉淀后,再到原料污水處理進行壓濾處理;從水溝到污水處理長期有大量淤泥需要員工去清理,勞動強度非常大。車間班長王小晏看在眼里,通過日常觀察,認真思考后,王小晏提出合理化提案:將原料車間沖洗滾筒篩、振篩產(chǎn)生的污水、泥漿,利用架空管道和振篩回收到B漿池,經(jīng)攬拌后重新入球利用。不單大大減輕了員工污水處理的工作強度,還顯著提高了生產(chǎn)污水再利用率。
清蒙公司按目前拋光磚月產(chǎn)能計算,污水處理、每月外運大量拋光泥,不單要一筆不菲的處理費用,也給環(huán)保工作造成一定壓力。經(jīng)清蒙公司多方面探索討論后,對拋光車間現(xiàn)有水道進行改造。改造后將拋光線前磨及刮平部分拋光泥單獨回收,技術(shù)部門以回收拋光泥為基礎(chǔ)研制新配方,加入原料中進行使用,變廢為寶。據(jù)技術(shù)人員透露,保守估計可達到50%以上的回收率,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本。
在尾氣排放方面,由集團公司院士工作站提出,借鑒火力發(fā)電行業(yè)尾氣脫硫治理經(jīng)驗,經(jīng)過集團、生產(chǎn)公司考察討論,在生產(chǎn)用的水煤漿、氣化煤中按比例添加石灰石,根據(jù)石灰石在高溫環(huán)境下與硫生成化學(xué)反應(yīng)的原理,可有效降低生產(chǎn)車間煙氣排放口的硫含量。據(jù)相關(guān)人員透露,此舉能降低煙氣硫含量50%左右,從而減少公司煙氣處理壓力,以及外排尾氣對環(huán)境的污染。
一分耕耘,一分收獲,清蒙公司在節(jié)能環(huán)保的路上勇于創(chuàng)新,敢于探索,在金秋時節(jié),摘得碩果累累;一路來堅持辛勤勞作,播下了豐收的希望,有汗水,有壓力,有挫折;但是在各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,清蒙公司在節(jié)能環(huán)保,減排降耗的路上堅定前行;披荊斬棘,勇攀高峰,只為了集團發(fā)展蒸蒸日上,還有頭頂那共同的一片白云藍天。
(佛山市建材行業(yè)協(xié)會通訊員提供)
